转自:中国应急管理
4月26日,辽宁大连旅顺口区胜利机械厂
发生一起中频炉钢水喷溅导致的灼烫事故。
发生漏钢后,企业未及时组织疏散人员
且有员工靠前围观,事故导致4人受伤,
其中3人烧伤面积达90%以上!
事故单位基本情况
胜利机械厂成立于1994年5月31日,注册资本313万元,经营范围为:泵体、泵盖、叶轮等机械零部件、铸件加工。企业目前有员工29人,其中铸造车间12人,2023年营业收入4300万元。
事故发生在铸造车间中频炉熔炼区域,熔炼区域设有2台1吨中频炉,事故炉为2号中频炉。生产工艺为:原料准备(废钢+铁合金)→中频炉熔化钢水(出钢温度约1600℃)→浇铸成型。
02
事故发生经过
4月26日7时30分许
铸造车间2号中频炉开始冶炼第一炉钢水,现场9名员工进行作业。
9时24分55秒左右
中频炉下部烧穿,钢水从中频炉泄漏至炉前钢包坑内,操作工停止了加热系统供电。随后,现场员工组织倾动中频炉,将中频炉内钢水转移至钢包内。
9时27分许
中频炉炉口突然发生钢水喷溅,导致现场4名员工烧伤(图中1、2、3、4号员工)。
03
事故原因初步分析
经现场勘查、问询了解和组织专家研讨,初步判断事故原因为:中频炉炉体下方第2层与第3层水冷铜感应线圈之间的耐火层局部烧穿导致漏钢;在倾炉过程中,泄漏孔增大,泄漏钢水烧穿了感应线圈,感应线圈内部冷却水泄漏,冷却水遇高温钢水迅速汽化,导致钢水突然喷溅,造成炉前的4人烧伤。具体原因有待进一步调查。
04
事故暴露的主要问题
初步调查发现,事故企业存在以下问题:
一是安全管理混乱。事故企业对高温熔融金属泄漏安全风险防控不到位,中频炉冷却水缺少安全监测装置,企业负责人不知道机械行业重大事故隐患、不清楚相关安全法律法规和标准规范。
二是应急处置不到位。企业缺乏基本的安全培训教育,未开展应急救援演练。发生漏钢时,未及时组织疏散周边无关人员,反而一些其他岗位员工靠前围观,导致受伤人数扩大。
机械企业有这7种情形之一的
应当判定为重大事故隐患
↓↓↓
防范安全风险,保障安全生产
机械行业这样做
↓↓↓
(一)坚决防范重大安全风险。落实国务院安委办发布的《工贸安全生产治本攻坚三年行动方案》要求,聚焦容易导致群死群伤事故的高温熔融金属、涉爆粉尘和检维修等作业环节,持续开展精准执法和部门帮扶,推动企业建立重大事故隐患自查自改常态化机制,开展重大事故隐患动态清零行动,防范重大安全风险,坚决遏制重特大事故。
(二)推进安全生产标准化建设。持续推动企业建立并有效运行安全生产标准化管理体系,实现安全生产现场管理、操作行为、设备设施和作业环境规范化,推动设备检维修、仓储作业等辅助工序标准化作业。
(三)推进行业数字化转型。加快推进重点行业领域安全监管数字化转型,在金属粉尘涉爆企业全面推广应用安全风险监测预警系统,推动涉粉作业人员10人以上金属粉尘企业全部接入系统,实现安全生产风险实时监测、动态预警、智能研判和及时处置。推动大型机械制造企业积极探索“工业互联网+安全生产”建设应用,不断提升企业安全管理的信息化、智能化水平。
(四)推广先进技术装备应用。落实《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》要求,指导机械企业积极采用先进技术,研究先进适用技术装备推广目录,淘汰或限制落后工艺、技术装备。聚焦重大安全风险,加大安全生产科技项目攻关力度,大力推进“机械化换人、自动化减人”,降低高危场所和岗位现场作业风险。
(五)积极研究新风险监管措施。针对环保设施、光伏发电、锂电池、智能装备、工业控制系统设计缺陷等带来的新风险新问题,深入开展调研,细致排查安全风险底数,及时制修订相关安全标准,督促企业加强对新风险的辨识管控,提升相关设备设施的本质安全水平,完善安全操作规程,强化员工安全教育培训,加强应急处置能力,提高新风险的防范和应对能力。
●来源:应急管理部
●编辑:戴越
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