转自:大庆网
原标题:“十开十完”,年进尺4.68万米,克难增效,他们这样做!
12月5日,大庆钻探钻井一公司50256钻井队施工的非常规井GY16-Q9-H16井顺利完井,实现年开钻10口,交井10口,进尺46872米。
今年以来,50256钻井队以“转观念、学铁人、勇突破、塑荣光”主题实践活动为契机,以“铁军杯”提质增效劳动竞赛为抓手,直面古龙非常规井钻井施工的实际困难,找准施工中不利于提速的“病根”,闯关夺隘制定“良方”,创下多项高指标新纪录。
强化运行提速提效。50256钻井队不断优化生产组织,坚持做到“三个超前”。
超前做好搬安准备。提前摸清新井井场情况和地面状况,确定钻台、机泵房、泥浆罐等设备落地位置;制定详细拆卸安装计划,明确设备转运先后顺序,保证设备就位即可组织安装。经过努力,平均拆甩周期缩短1天,一口井拆搬安周期平均缩短2.84天。
超前做好钻进部署。副队长和钻台大班与井口操作人员密切配合,合理控制接钻杆时间和下钻速度,保持效率最优化钻井作业。充分利用起钻时间,值班干部、技术员和大班分头同步作业,提前做好检修设备、处理泥浆等工作,缩短非生产时间。
超前做好协调沟通。根据完钻情况,超前考虑测井、固井等工序,提前与采油厂等甲方、服务方沟通,加快完井节奏,进一步减少等停时间,为生产赢得了主动。4月份,施工的GY9-Q9-H18井三开钻进周期用时6.17天,一趟钻施工2670米,机械钻速29.02米/时,创公司古龙区块三开井身结构最快钻井周期。
强化技术提速提效。对于非常规井这种复杂的井型,结合以往施工经验,紧扣现场管理短板,制定出了包括钻前、造斜段、水平段以及钻井液性能控制等重要节点、关键环节在内的25个管理要点、16个技术要点的技术管理升级方案。
优选钛合金螺杆、水力振荡器、高效钻头等提速工具,严格落实“三大两高”激进式钻井理念,采用高效钻具组合,并利用EISC时时跟踪井下情况,科学分析工况时率,针对不同地层岩性,优化钻压、转速、排量等钻进参数,实现了高效钻进;选用气动卡瓦等井口工具,使起下钻速度提高了15-20%;完井下套管时采取漂浮下套管等先进技术,保证了套管的顺利下入。
全面推行非常规井技套和三开日进尺保障方案,结合钻进工法的优化,以分钟为单位,详细分解每根立柱的作业时效,总结出“11355工作法”,即单米钻时1分钟、磨钻压1分钟、打完立柱循环划眼3分钟、接立柱5分钟、测斜5分钟。
同时,强化事故预防,针对施工难点,有针对性采取了一系列技术措施,合理控制钻头和钻具使用时间,防止钻具事故,完善平台走向和井序排列,防止井眼相碰,优化钻井液体系,确保井壁稳定,从而最大程度地规避了事故复杂。
强化成本管控。成立核算领导小组,精打细算,每天汇总当天使用料的价格、数量、规格,做到日清日结。责任指标到岗到人,人人扛指标,个个讲经营,事事算成本,全队上下处处精打细算,全力挖潜增效。优化钻井液成本,在保证工程质量的前提下,实现降本增效。结合实际,合理降低水泥基础的高度,节省成本十多万元。
由于非常规井施工执行“三大两高”,设备负荷大,对设备的损耗也大。使用的泥浆泵压盖垫子密封圈是易损件,以往一个班12小时就要换掉十来个,每个130元,一口井算下来也是一笔不小的支出。队里就自己联系厂家,升级原材料,定制密封圈,仅需20元,且结实耐用,一口井只需要更换两三个,较原来节省了100多个,节约一万元左右。
文图:通讯员 刘娟 刘波
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