清洁生产治“顽疾”

原标题:清洁生产治“顽疾” 来源:中国铝业

□龙洋冰

“黑条”缺陷是铝加工行业内普遍存在的技术难题,也曾经是西南铝高精板带事业部罐盖料产品的“拦路虎”,困扰了西南铝民品市场多年。为彻底攻克此缺陷带来的不良影响,该事业部组建课题攻关团队,开展专项攻关。攻关组迎难而上,对标国际一流,通过推行清洁生产、设备改造升级等措施,困扰生产多年的“顽疾”得以消除,用户对该企业罐盖料产品质量的评级从“D”升至“A”。

对标一流查找“病因”

伴随着设备运转的轰鸣声,生产线上光滑洁净的铝板带源源不断地从轧机末端传送出来,收拢成卷,随即吊装运走……高精板带事业部热连轧制造中心,轧机正在如火如荼生产。

就在一年前,这条生产线上产出的罐盖料热轧大卷,不时会出现不规则黑色条状缺陷,这种缺陷的存在破坏了铝材表面的整体性、均匀性和美观性,导致工序报废量大,客户投诉多,企业市场形象和品牌受损,一度让技术人员操碎了心。

面对这个行业普遍存在的难题,该事业部组建了课题攻关团队尝试从根源上解决这个问题。课题攻关团队前往多家先进同行企业进行学习调研,大家在学习调研中发现,某些生产出优质产品的工厂生产现场很少看到有厚厚的油泥,这一发现让技术人员意识到清洁生产是解决“黑条”缺陷的关键所在。

对症下药根治“顽疾”

2019年8月底,课题攻关组通过逐一排查热轧生产相关要素,发现热轧乳液及机架清洁状况不佳,导致铝板带材表面在轧制后残留较多的铝灰及铝粉,在后续轧制过程中压入带材表面形成“黑条”。为对机架进行彻底的清洁,该事业部将原来10多公斤喷淋压力的冲洗设备升级为喷淋压力达到200公斤的新设备,并将生产线停机2天,进入机架顶部和轧机内部进行冲洗。“在全面冲洗机架后,彻底消除了卫生死角,减少了轧制过程中机架内脏污染带材表面的风险。”该事业部热连轧制造中心工程师刘伦友表示。

该事业部还对轧机测厚仪、乳液加热器进行升级改造,并对乳液配方进行相应的调整,合理分配轧机下压量,对乳液喷嘴进行重新选型改造,提升了轧制过程中的冷却能力,降低了工作辊辊面和带材表面温度,有效减少了粘铝。

该事业部进一步规范了清洁生产作业标准化流程,即充分利用设备停机时间,在每次生产罐盖拉环产品前,全面冲洗机架顶部以及内部;乳液的人工撇油操作次数由原来的每班一次增加到每班两次,操作时间由原来的5分钟增加到10分钟以上,提高乳液清洁性;对油水分离器功能进行优化,增加一级过滤槽的排油口,及时排出乳液表面的脏油,提高乳液清洁性。

通过一系列有针对性措施的实施,该事业部有效解决了“黑条”缺陷难题。2019年10月至今,该事业部未收到客户相关投诉,用户对该事业部产品质量评级全部达到B级以上。随着产品质量的不断提高,该系列产品重新获得市场认可,宝钢制罐等客户还发来感谢信,“回头客”日益增多。

持之以恒精细生产

“凡事只有做到极致才会有理想的效果。以前,我们事业部的生产线也时常清理,但标准还不够高,清理效果不够好,2019年下半年我们高标准严把生产关,这次尝试让我们意识到,只有敢于转变观念、善于追求卓越、勤于常抓不懈,才能更好地提升工作成效,让企业实现高质量发展。”该事业部总经理潘祯表示。

目前,该事业部继续通过强化培训、现场动态视频监控、开展考核激励工作,持之以恒抓清洁生产作业标准化流程落实,多措并举督促全员转变观念,精细操作,同时不断提升创新能力,努力实现技术突破,生产出优质产品,为企业高质量发展而不懈奋斗。

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