生产线上的“胶”点之战

生产线上的“胶”点之战
2024年11月16日 16:37 媒体滚动

转自:中工网

汉森制药的口服液智能制造车间内,机械臂在空中灵活舞动,自动化流水线高速运行,一瓶瓶口服液在传送带上快速移动。这是汉森制药的生产核心,在这繁忙而有序的生产线上,IV线包装班组长汪金芝敏锐地察觉到了一个亟待解决的问题——药品包装线生产设备中热熔胶的消耗过大。

“这不仅增加生产成本,还可能对产品质量造成潜在影响。”汪金芝立即向车间管理层反映了问题,并提出了自己的建议。车间主管王素娟对汪金芝的敏锐洞察力和责任心表示赞赏,立马组织了一个由3人组成的QC小组,专门负责解决热熔胶消耗过大的问题。

王素娟、汪金芝和技术人员王凯,三人携手并肩,共同踏上了这场“胶”点之战。

汉森制药口服液车间主管王素娟(右)、IV线包装班组长汪金芝(中),以及车间技术人员王凯(左)三人组成的QC小组在口服液车间进行技术讨论。受访单位提供

QC小组深入生产一线,仔细观察热熔胶的使用过程,学习质量管理小组的方法论,试图从源头找到问题的根源。经过深入分析,他们发现、整理了可能影响热熔胶消耗的13项末端因素,包括设备性能、材料质量、操作规范等。为找到热熔胶消耗过大的原因,他们开始对这些末端因素进行逐一排查和确认。

在无数次的尝试和验证后,QC小组确定将原来的双喷头改为单喷头的方案。这个方案实施起来却并不容易。在设备调试期间,QC小组既要调整压力参数,又要调节温度,这两个变量相互关联,需要进行各种组合尝试,才能找到最合适的方案。

为了不影响生产,王素娟、汪金芝和王凯在午休的时候,利用车间内的包装线进行尝试。每次调试,他们都要小心翼翼地调整参数,生怕对生产造成任何影响。

可“胶”点之战路上挫折不断。

有时候,刚刚调整好的参数,在实际生产中却出现了偏差,导致热熔胶的消耗并没有明显降低。王素娟说:“那段时间,我们几乎每天都泡在车间里,一遍遍地调试设备,一遍遍地记录数据。有时候,为了找到一个合适的参数,我们要连续工作十几个小时,连吃饭都顾不上。”

作为QC小组中的技术骨干,王凯常常下班后独自留在车间,手持工具,借着微弱的灯光,耐心细致地检查每一个部件,调整每一个参数。“每一个细微的差别都可能影响到热熔胶的消耗量和产品质量,我不敢有丝毫的懈怠。”王凯说。

在QC小组进行技改尝试的过程中,汪金芝不仅协助小组成员进行设备调试和参数调整,还积极协调生产资源,确保技改工作能够顺利进行。“那段时间,我们就像是在打一场没有硝烟的战争。”说起那段时光,汪金芝眼中闪烁着坚定的光芒。

经过数月的努力,QC小组终于迎来了胜利的曙光。

他们成功地将双喷头改为单喷头,并实现了预期的效果。这一技改不仅大幅降低了热熔胶的消耗,每年为企业降本25.5万余元,还提高了生产效率,确保了产品质量的稳定性。

这项技改不仅得到了企业的认可和嘉奖,更在行业内引起了广泛关注。10月15日,在第45次全国医药行业质量管理(QC)小组成果发表交流会上,汪金芝和王素娟代表QC小组参加了2024年度全国医药行业质量管理QC小组活动。

这是汪金芝作为一名普通班组长,第一次参加医药行业的竞赛。汪金芝清晰地记得,当主持人宣布她们荣获一等奖和最佳发表奖的那一刻,她和王素娟紧紧相拥,眼中闪烁着泪光。

汉森制药精益推进办常务副主任龚含慧表示,一直以来,汉森制药都以持续提升产品质量、降低成本消耗、提高工作效率和经济效益为目标,积极组织开展QC小组活动,推行全面质量管理在基层“落地深耕”。汉森制药也将不断扩大QC小组活动的覆盖范围和领域,提升课题深度和广度,使QC小组活动真正成为全员参与的质量管理活动,不断提升企业经营质量管理水平。

为了支持项目推进和奖励有效项目,汉森制药工会也发挥了积极作用。工会主席胡琼表示,围绕精益生产,工会提供经费用于支持推进小组创新创效,对取得成果的项目给予相应的奖励。这不仅激发了员工的创新热情,也为企业的发展注入了新的活力。

湖南工人报全媒体记者 钟晓敏

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