化工生产过程中
随着化学反应的变化
除了终端产品
还会产生大量不同形态的副产品
如何将“副产”转化为“效益”?

近日
兖矿能源鲁南化工生产系统
再次“吃干榨净”
实施低压蒸汽管网改造项目
成功将原本放空的低压蒸汽
回收利用
月度可实现创效150万元
成为该公司“降本增效”的有力举措

近几年,鲁南化工生产厂区蒸汽管网逐步优化,0.5MPa蒸汽几乎不再有富余和放空。去年下半年,随着己内酰胺产业链配套节能减碳一体化项目投产,生产过程中副产的低压蒸汽量大幅增加,不断涌入0.5MPa蒸汽管网。
保管网压力安全
就要时常放空
放空又造成
高热值蒸汽白白散逸
面对这一现状
技改,迫在眉睫
该公司组建专项攻关组
生产部联合技术、设备等多部门
展开论证
大家目标很明确
消灭放空
把蒸汽“吃干榨净”

攻关组经过实地调研和多次研讨
最终确定了最优改造方案
↓↓↓
新增联通管线,将富余低压蒸汽输送至丁醇界区、己内酰胺901界区及己内酰胺成品罐区,供生产单元直接利用。方案确定后,生产部(调度室)统筹协调人力、物力,倒排工期推进施工。3月8日,所有材料到齐,施工团队利用错峰作业、分段连接等方式攻坚。
3月29日22时16分
历经21天奋战
改造项目顺利投用
👍👍👍
从“放空保压”到“回收创效”
鲁南化工以问题为导向
用行动诠释了
“向管理要效益”的深刻内涵
这也是在当前严峻形势下
坚持向内挖潜
在生产优化上做文章的
具体实践
作者:李楠楠
编辑 | 张帆 审核| 周燕
(转自:兖矿能源)

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