2024年以来,为应对光伏市场的快速变化,航天机电内蒙上航从工艺优化、技术革新、产品研发等方面入手,提前谋划、主动出击,坚持推进技术创新和降本增效;同时苦练内功、抢占市场先机,不断提升产品质量和成本竞争力。经过连续几个月的艰苦奋战,内蒙上航顺利完成高品质N型单晶用料工艺研发及铸锭炉加料导流筒装置研发两个项目,进一步拓展技术创新的新赛道。
迅速响应,以技术创新推动产业发展
随着电池技术的迭代升级,P型单晶已逐步退出市场。为了适应市场的快速变化,保持多晶和单晶“两条腿”走路的双向驱动、灵活调节优势,内蒙上航成立了高品质单晶N型用料攻关责任团队,聚焦高品质、低成本的单晶用料产品的研发,满足拉晶客户高质量材料和降本需求,提前抢占先机。项目攻关期间,团队党员带头请缨,主动担当,从策划产品参数设计、工艺流程、生产制备到品质控制全过程,分阶段试验测试。最终,通过突破碎硅料处理瓶颈和优化杂质控制工艺,研发出满足直拉N型单晶的高品质材料,为市场行情转好后快速获取订单,实现连续生产打下了坚实的基础。
“我们通过碎硅料漂洗技术与碎料筛分去磁技术的研究突破,解决3mm以下碎料金属及非硅的筛选分离能力,提高碎硅料的利用率,进一步降低了生产成本。同时,通过单多晶循环料科学化管理,解决了单多晶两类循环料混料现象。多项技术的成功,最终保障了生产出满足直拉N型单晶的高品质材料,在客户端拉晶成晶率高、产品质量稳定、降本效果直观明显。”工艺工程师武文斌自豪的介绍到。高品质N型单晶用料产品在未来激烈的市场竞争中,可直观的降低拉晶材料成本,市场需求大,其价格相比原有P型单晶用料高1-1.5元/Kg,预计每年可提高经济效益约30万元。
锁定目标,用微小改善化解生产难题
针对二次加料时颗粒料“氢跳”发生溅硅,导致石墨盖板和顶部加热器浸硅断裂,缩短其使用寿命的问题,工艺工程师会同生产、设备等团队成员转换思维,多角度、多层次地思考与实践,短时间内形成关键解决方案,重新设计了导流筒结构,并制定了新的安装规范。通过在2台铸锭炉上安装新导流筒进行试验,试验成功后,再进行了小批量试验,最终在12台铸锭炉上安装新导流筒,持续跟踪加料操作和改善效果。
“经过2个多月的不断试验与实践努力,我们最终解决了二次加料时颗粒料溅硅问题,大幅度减少了石墨盖板和顶部加热器浸硅现象,延长了石墨件的使用寿命,同时避免了盖板断裂造成的产品损失。”工艺设备部经理林亮亮介绍道,“这些看似微小的改进,实际上展现出员工积极思考、勇于创新、主动作为的精神,通过巧妙的小规模变动,将原本的难题迎刃而解。不仅提升了生产效率,也为企业带来了实实在在的效益。”
时代赋予重任,正是拼搏之时。内蒙上航在多晶铸锭领域已深耕十余年,从曾经主流赛道的小将,到当前细分市场的坚守者,一路风雨坎坷,内蒙上航走得沉稳坚定。未来,公司将继续聚焦技术创新,提升产品竞争力,充分发挥自身优势,深耕细作,争做多晶铸锭领域的领跑人。
(转自:航天机电)
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