本报讯今年以来,大庆石化炼油厂采取各种节能措施,使全厂综合能耗由2002年的94.89千克标油/吨降到目前的89.33千克标油/吨,吨油耗水从2001年的1.88吨降到目前的1.70吨。
“关紧水龙头,节约每一滴水”,在大庆石化公司炼油厂的每一个装置、每一个办公楼的洗手间都能看见如此字样。全厂31个车间,每天每班每个操作工都在算账分析水、电、
汽、原料、产品、库存等内容,并根据市场方案变化进行测算,精确到日毛利润,使员工浪费的现象降低到最小。
树立节约意识是一方面,该厂还依靠科技进步和创新,构建节能降耗的技术支撑体系。他们对关系到水资源节约的32口深井进行了改造,重新接了一条管线,把过剩的水转移到五循新系统,代替了原来的地表水,平均每小时节水55吨,年可节约资金35.5万元;新安装了1台核桃壳沙滤罐,增大了过滤水质油和悬浮物的处理负荷,如今污水处理率达到100%%;对循环水部分水场实施了新技术,使循环水的补充水量相对下降了40t/h。他们还出台了5项措施,重奖节能有成效的单位和个人。老工人裴连才提出的节约瓦斯建议已得到了实施,厂里奖励他5000元。今年17月,员工通过提合理化建议和实施班组经济核算,节约资金上千万元。
日前,他们又成立了专门的节能领导小组,拟定了节能规划,制定了有关标准。他们找到影响能耗的关键点,对供热系统、储运系统、加热炉等进行精细管理,对原料资源配置、生产方案、产品结构、装置开停工情况、公用工程进行优化。7月仅通过优化,全厂即实现减亏3000万。
(黑龙江日报)
作者:周静
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