联合科研单位,历时3年研究、探索和试验,日前,铁煤集团主井提升机变频技术改造项目,在小青矿调试成功,并正式投入运行。据悉,变频技术的应用,目前在辽宁省煤炭生产企业尚属首次,它实现了主井提升机的无级调速、运行平稳、操作简化,同时延长了机械使用寿命,其节电效果尤为显著。经省煤炭节能监测中心测定,其节电率达到了29.75%,仅小青矿双1000千瓦主井提升电机,每年就可节电240万千瓦时,年节约电费可达150多万元。
多年来,作为我国八大煤炭企业之一的铁煤集团,始终把节约作为“降低成本、增加利润、壮大实力”的重要手段,不断加大节能科技投入,树立节能观念。集团公司上下齐抓共管,通过健全和完善节能管理体制,“节能有指标、指标有考核、考核有奖惩”,创造了良好的节能氛围,矿区职工的节能意识大大增强。
节能有规章,节能靠科技,铁煤集团对矿区电力消耗采用“峰、谷、平”电价,严格执行“躲峰填谷”制度,实行用电峰时设备检修,谷时运转;改造了10台老式70B2及2K60通风机,推广使用节能型通风机;利用低热值煤,建成的低热值煤发电厂,既解决了低热值煤销售不畅和煤炭资源综合有效利用的问题,又为矿区提供了充足的电力;晓南矿对主井电控设备实施改造,将原有金属电阻编码调速系统,改成了串级调速系统,年可节电140万千瓦时;大青矿对副井提升机进行了PLC改造,取代了原低频机组,年节电200万千瓦时;节能型变压器、绿色照明设备,也在铁煤集团得到了普遍推广使用。
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