围绕提高铸件质量、降低生产成本这个主题,交大昆机科技股份有限公司铸锻分厂持续多年开展群众性的QC活动,不断结出可喜的成果。
2002年,公司注册登记7个QC课题,发表了6个,其中铸锻分厂占了4个;2003年,注册15个课题,发表了6个,铸锻分厂占了5个,并分获一、二、三等奖。2004年,该厂又在公司内部发表的课题中占了大多数,其中两个获一等奖、一个获二等奖。获得一等奖的“Tx
68大件外观质量改进”和“Tx6113C床身工艺整改”两个课题组,还荣获了云南省“优秀QC小组”的称号。QC活动给铸锻分厂带来了实绩和经济效益。
仅以三项课题为例。“修改Tx68平旋盘铸造工艺方案”组,改变了传统的平旋盘铸件均采用高补缩头的工艺,取消了Tx68平旋盘铸件的工艺补缩头,结果提高了材料利用率,将零件的制作成本降低15%,并方便操作。“改善铸件外观质量”课题组,使Tx68的立柱外模、立柱芯盒,床身外模、床身芯盒等均降低了返修率并节约了木材。“TX6113C床身工艺整改”课题组,节约了修补费,材料出品率也得到提高。以上三项课题在今年前8个月共计产生直接的经济效益6万多元,并为类似铸件提供了可作参考的工艺方案。此外还分别带来了不少间接效益,员工的质量意识和生产技艺也相应得到提高。
铸锻分厂QC活动的持续红火,原因之一是分厂领导班子的创新意识。他们认为,原先的铸造工艺长期停留在旧的模式上,铸件质量的提高和成本的降低均受到制约。随着新材料的引进,工艺也须创新,才能适应市场竞争的需要,而QC活动正是一种行之有效的方式。为此,分厂在精神、业务和物质上都给予了各课题组大力支持。例如凡在公司获奖的QC小组,分厂也予以相同金额的奖励。
作者:曦 文
(来源:本站原创)
|