青岛碱业淘金废弃电石泥 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年04月06日 01:08 中国证券网-上海证券报 | |||||||||
上海证券报 记者 刘海民 用电石泥替代石灰乳制碱工艺每年为企业节支700多万元 "废物是放错位置的资源"这一经典论断,如今在青岛获得又一次论证。青岛碱业利用青岛海晶化工生产中产生的废弃物------电石泥用于制碱工艺项目5日宣布获得
此举一石两鸟,既为青岛碱业有效地节约了资源,增加了效益,也为青岛海晶化工解决了固体废物电石泥的处置问题。青岛市领导称这是青岛的一个"变废为宝"的典范。 青岛碱业蒸氨工序需要用氢氧化钙(石灰乳)来分解母液中的氯化铵,氢氧化钙是由石灰窑煅烧石灰石获得生石灰乳化而成;而青岛海晶化工在生产乙炔过程中,产生工业固体废物电石泥,年产生量约为15万吨,其主要成分即氢氧化钙。长期以来,青岛海晶化工为解决固体废物处置问题,研发了多种电石泥综合利用项目,但仍有相当一部分未能解决,现在与青岛碱业合作,用电石泥替代石灰乳用于纯碱生产工艺,则彻底解决了电石泥资源化问题;同时可为青岛碱业节约大量石灰石原料,降低产品成本,使资源得到全面和充分的利用。 石灰石是青岛碱业纯碱制造的大宗原材料之一。在纯碱生产中,石灰石的消耗在纯碱制造成本中占有较大比例。每生产1吨纯碱需要消耗1.5吨石灰石,资源损耗很大。现在,用电石泥替代部分生石灰,降低纯碱生产中的石灰石消耗,可以有效地降低纯碱成本。青岛海晶化工生产中产生的电石泥渣浆,温度为60℃至75℃,青岛碱业还可充分利用这部分热量,节省大量的能源。 据估算,青岛碱业使用电石泥渣浆用于制碱工艺,每年可节约700多万元。节省的生石灰还可发展下游产品,又能形成新的经济增长点。青岛海晶化工将电石泥渣浆直接送到青岛碱业生产线上,每年可节约电石泥的处理费用约400万元。这项工作的启动,带来的社会效益、环境效益和经济效益十分显著。 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |