本报记者独家获得山东某60万千瓦电厂2005年上半年的财务报表,希望以此为例,揭开国内电厂的经营面纱
本报记者陈亮北京报道
目前,社会上对于电厂亏损存在截然不同的两种态度。一方认为,电厂前几年的日子
太好过了,现在成本一上涨,就向国家要政策涨电价,其实自身在成本控制上还大有潜力可挖。另一方则认为,现在电煤价格上涨得过快,在进行成本压缩后,电厂仍处于亏损的边缘。
由于各电厂的财务状况一般不对外公开,所以电厂盈亏多是一团迷雾,局外人难以知晓。事实真相究竟如何呢?本报记者日前独家获得山东某60万千瓦电厂2005年上半年的财务报表,希望以此为例,为您拨开国内电厂的经营迷雾。
记者分析发现,发电量不足,应该是这个山东电厂亏损的直接原因。但电厂不多发电,其本质则是“发得越多亏得越多”。这在全国各老式电厂中,也是较普遍的现象。
国家目前对电厂实施计划内电价和超发电价,超发电价远低于计划内电价。这个山东电厂的计划内电价是0.3215元/度,而计划外超发电价只有0.2元/度。
在煤价大幅上涨以前,国内电厂通常是靠完成计划内发电量摊掉固定成本,实现盈亏基本平衡,而靠超发电量来实现当年的盈利目标。但当煤价大幅上涨后,电厂发现超发电量的边际利润已经为负,因此宁可不多发。另外,其通过压缩成本所能取得的效果也较为有限。
在亏损边缘挣扎
该电厂装机容量为60万千瓦,在国内电厂中属于中等规模,1400名员工的编制显得有些臃肿。
该电厂年计划发电量为25.8亿千瓦时,由此推算出电厂机组年发电小时数为4300小时,远低于5400小时的全国平均水平。
数据显示,2005年1月,该电厂发电量为2.4亿千瓦时,收入为6000万元。当月标煤单价为496元/吨,四项费用(材料费、大修费、其他费用、管理费用)为549万元,当月实现税前利润102万元。
2005年2月,标煤单价并没有发生变化,但由于当月发电量大幅下降(春节原因),仅为1.7亿千瓦时,收入下降了三分之一,四项费用又增加了20%,电厂当月出现亏损552万元。
2005年3月,标煤单价下降至489元/吨,电厂发电量也回升到2.3亿千瓦时,收入为5900万元,而四项费用为675万元。当月的营业利润为36万元。不过,由于财务费用是按季度计算,第一季度产生的财务费用是330万元,电厂3月份亏损300多万元。
2005年4月,发电量比3月份略下降0.06亿千瓦时,收入下降了而标煤单价上升至505元/吨,总的变动成本与上月相比没有变化,而收入则下降了约150万元,固定成本上升100多万元。由于收入微降同时成本微升,电厂当月亏损200多万元。
2005年5月,国家实行煤电联动政策,该电厂的上网电价上调了2.35分/度,这令公司的发电量比4月份又下降0.07亿千瓦时的情况下,收入还增加了250万元。同时,当月标煤单价回落到496元/吨,电厂变动成本相应下降了200多万元。这400多万元的变化,令公司由上月的亏损200多万元,一下子变为盈利200多万元。
2005年6月,电厂发电量比5月份下降10%,收入相应下降10%,为5500万元。
不过,需要注意的是,当月电厂的管理费用突然激增200万元,至475万元,比上月增加了近75%;工资比上月增加100万元,增长20%。另外,第二季度的财务费用增加约400万元。这直接构成电厂6月份亏损700多万元。
该电厂在2005年上半年亏损近1600万元。
燃料费占比上升
煤价上涨对该电厂的影响非常大。
按照电厂计划,2005年变动成本(即燃料费和水费)占到电厂总成本的60%左右。在40%的固定成本中,折旧占到总成本的14%,工资占10%,福利费占1.38%,管理费用占7%,大修费占3%。
该电厂计划2005年购买标煤的单价在450元/吨左右,而实际上2005年上半年标煤单价一直在490元/吨附近徘徊,比计划高出10%。
因此,该电厂2005年上半年的变动成本实际占到总成本的65%,固定成本被压缩到35%。其中,折旧占总成本的12.8%,工资占8%,福利费占1.13%,管理费用占5.7%,大修费占3.24%。
在固定成本中,只有大修费的比重上升,据了解,主要是煤质下降令机组损耗增加。
而该电厂数据显示,2004年全年,变动成本只占到电厂总成本的60%。折旧占到总成本的15%,工资占10.5%,福利费占1.47%,管理费用占6.6%,大修费占3.2%。
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