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安徽马钢节能降耗成为低成本战略新亮点


http://finance.sina.com.cn 2006年06月29日 09:23 中国质量新闻网

  6月21日,从安徽马鞍山钢铁股份有限公司(以下简称马钢)获悉,该公司在企业结构调整和产业升级中,把节能与成本控制和经济效益结合起来,在实施低成本战略中提升节能管理水平,吨钢综合能耗从1998年全国十大钢铁企业排名第九跃升到2006年前三甲行列。

  建立完善计量检测体系是企业节能降耗的重要手段。马钢以计量管理为突破口,从2005年起,在全公司范围内实施定额收费、超耗加价,共有57家单位被扣成本,考核金额达
250多万元。从考核情况统计分析,被扣成本单位逐月下降,考核金额也基本逐月下降。

  通过强化管理,实施冷却水循环工程,推行定额收费、超耗加价管理办法,2005年,马钢吨钢耗新水量逐月下降,12月达到8.98立方米,全年综合达到11.0立方米,与2004年相比,吨钢耗新水下降9.3立方米,节约新水近90万立方米,实现了增产不增水,达到了国家2005年清洁生产目标。

  建立动力

能源监察制度,是马钢加强水资源管理的另一个重要手段。近年来,马钢建立动力能源监察制度,鼓励供用水单位通过建立管网巡查制度,对所辖的供用水设备和设施以及管网进行定期监测与维修;建立节能动态检查制度,每月对相关设备、系统进行动态检查,发现问题及时处理并反馈公司,严防泄漏和长流水等浪费现象发生。

  据不完全统计,马钢吨钢综合能耗由1998年的1342公斤标煤/吨下降到目前655公斤标煤/吨,下降率达48.8%,吨钢耗新水由2001年的39立方米/吨降到目前的9立方米/吨,工业水循环率由78.6%提高到93.6%,4年节约新水5.23亿吨。能源费用与制造成本比例由33.03%下降到目前的23.32%。其主要节能降耗指标已实现我国钢铁新政提出的阶段性目标。其中马钢一钢轧总厂在原一钢厂平改转工程后,为降低转炉工序能耗,于2004年成立120吨转炉负能炼钢攻关小组,通过创新操作工艺,使转炉煤气回收量直线上升,实现了回收能量34.0公斤标煤/吨坯大于消耗能量33.4公斤标煤/吨坯的历史性突破,这一技术成果在马钢炼钢系统推广应用,马钢继宝钢、武钢之后实现了负能炼钢。

  为加快发展循环经济,节约资源和能源,走可持续发展道路,马钢在重大技改项目和马钢新区建设中,把立足点放在能源消费结构调整上,用副产二次能源(含余能余热资源)替代一次性购入能源,用低价能源替代高价能源,先后实施了以气代电、以气代油、以煤代焦、以气代煤等工程,同时干法熄焦及发电、高炉炉顶煤气压差发电、煤气发电、精料技术、高炉喷煤粉等国家重点提倡推广的新的能源利用技术,已在马钢生产系统得到普遍应用。这不仅为马钢创造出巨大的经济效益,而且为马钢建设节约型工厂、清洁生产、保护环境和职工身体健康创造了良好条件。

作者:范竹标 本报记者 郭 明/文


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