宣钢焦化厂坚持节能与降耗并举的方针,将工序能耗的管理作为企业生产经营工作的重点来抓,把对标挖潜作为长效机制,不间断地与地与省内外先进单位对标,特别是从去年下半年以来,通过与唐钢等先进企业的持续对标,该厂工序能耗不断跃上新台阶,2006年初实现了近年来工序能耗的最好水平。
焦化厂主要技术经济指标之一的工序能耗在2002年就已经跨入国家特级行列,在成
绩面前,该厂的干部职工并没有因成绩而驻足不前,而是又将目标瞄向国家特级行列中的上游水平。从那时起尤其是2005年下半年到今年初,通过认真分析,深入对标,发现因炼焦原料质量不稳,迫使焦炉生产靠提高炉温应对,从而造成焦炭的焦饼中心温度大都保持在1050——1100℃之间,超出了行业规定的1000±50℃的上限。基于此,该厂一是针对二炼焦车间红外测温仪发射率高的情况,采用光学高温计较准温度的方法,降低了红外测温仪的发射率,使一、二炼焦车间在同一基准上测温;二是采取小幅度降低炉温的方法,使两座4.3米焦炉的焦饼中心温度降为1000℃以下,两座6米焦炉的焦饼中心温度降至1010℃—1030℃之间,符合了技术规定。焦饼中心温度的调整,也成功拉动了炉项空间温度和废气温度的降低,取得了事半功倍的效果;三是选择了合适的空气过剩系数,大大减少了煤气的不必要浪费,再加上对两座4.3米焦炉废气开闭器、蓄热设施保温层降低炉体散热等方面的强化处理,也极大地节约了煤气,使炼焦耗热量平均降低了186kj/kg。目前,该厂的四座炼焦炉合计煤气消耗比过去节约3000m3/h,年创经济效益500万元。
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