鞍钢改造传统工艺 累计净创效益1500多万元 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年12月05日 09:44 国资委网站 | |||||||||
鞍钢应用均质烧结新技术改造铁前传统高温烧结点火工艺,进行节能降耗攻关取得突破性进展。炼铁总厂已有6台烧结机完成均质烧结技术改造,使固体和气体燃料消耗比改造前平均下降5%和40%。截至今年10月,已累计实现降低烧结工序能耗成本2279万元,扣除技术设备投入,净创效益1500多万元。 去年5月,为解决鞍钢烧结老设备系统燃料消耗偏高的现状,鞍钢工程技术人员在进
均质烧结技术是对传统高温烧结点火工艺的一次重大变革。其核心是通过二次连续低温点火器与全屏阻流器配合工作,将原系统中的保温热风返送回点火前干燥烧结混合料,再进行二次连续低温点火,通过无动力风量配置装置,增加热风引力,提高热风流量和烧结料层透气性,使能量和风量得到进一步有效利用,实现全断面质量均匀烧结。同时,因回收保温热风使生产和维护成本大大降低。 目前,应用新技术的均质烧结设备运行稳定,已实现投资省、见效快的预期目标,为鞍钢提高循环经济效益、保持可持续发展创造了有利条件。 |