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天津石化:节能降耗有三纲

http://www.sina.com.cn 2007年11月21日 14:57 中国石油石化杂志

  重在管理创新,贵在处处时时,好在不断进取,天津石化的节能降耗“经”念得有声有色。今年1至9月份,万元产值综合能耗完成为0.647吨标煤/万元,同比降低了0.104。乙烯、聚乙烯和聚酯综合能耗,均名列中国石化同类企业前茅。

  -文/董 波

  天津石化人始终没有忘记2006年8月11日这个日子:天津石化与天津市杨栋梁副市长签订了“

十一五”节能目标责任书:天津石化到2010年底实现节能21.64万吨标准煤。

  几乎同时,天津石化还与中国石化集团签订了节能目标责任书,到2010年,天津石化原油加工综合能耗将达到50公斤标油/吨,乙烯装置燃动能耗达到600公斤标油/吨。

  重在管理创新

  为了实现承诺和目标,天津石化结合自身实际情况,对节能工作领导小组进行了调整,由公司经理任组长,主管经理任副组长,各单位、各部门主要领导为小组成员,使节能工作得到进一步加强。

  聚酯部生产部主管节能降耗的副部长邹先斌感慨地说:“我是负责生产工艺的,厂里成立节能降耗领导小组,我被安排负责这项工作。不干不知道,这一干才知道其压力的大小,一个月要分析、总结和考核,节能降耗把我们全厂都拉动起来了。”

  天津石化在节能工作中始终强调的就是严格管理、精细管理和科学管理,并以考核为抓手,确保各项措施的真正落实。今年他们在《天津石化能源管理规定》的基础上,又制定了《天津石化新增用能审批管理制度》,对新增用能审批程序及职责再次进行重申和明确。生产部门根据每月生产计划安排,对生产系统的用能情况进行核算,制定出合理的能耗计划。而各单位也积极推广应用班组核算和目标管理,并将指标层层分解,加强过程监督和考核,提高了一线职工参与节能降耗的积极性及主动性。

  他们将节能的重点放在对燃料和动力消耗实时监控上,做到日跟踪、旬分析、月总结,及时发现不合理用能点,不断优化节能方案。今年上半年在重新修订的《天津石化绩效考核办法及专业考核细则》中,提高了对各生产作业部能耗及动力指标的考核权重,其中动力作业部考核权重由12%提高到20%。严考核、硬兑现,奖进罚退,奖优罚劣。今年7月份起至9月底,他们在5个单位,共计20台加热炉开展了为期一个季度的劳动竞赛,通过实行“日检查、周监测、月考核、季评比”,使加热炉平均热效率同比提高了百分之一。首次竞赛结束后,竞赛领导小组负责人机械研究所热能室副主任孙全胜不无感慨地说:“节能降耗,不仅要在管理上下真工夫,更应该在形式上进行创新。只有这样,才能真正调动起一线干部职工参与节能降耗的主动性、积极性。”

  贵在处处时时

  今年8月23日下午4时,炼油部动力作业部循环水场职工宋有魁,干脆利索地关掉冷却塔上方的冷却泵后,又拧紧了冷却泵阀门,摘下满是油污的手套说:“太阳西下了,气温也没有那么毒了,刚才我是把冷却塔上的冷却泵给关掉了。在我们负责的循环水工作中,要根据高压水泵出口压力、出口温度下限要求,及时地按照工艺卡片上的要求进行‘卡边’操作,而‘卡边’是通过调整水泵和风机的开启数量来实现节能的。”停顿片刻他接着说,“我在天津石

化工作已近30年了,要说节能降耗以往厂里也抓,但都没有像现在这样,连我们这些倒班职工也处处想、时时做。”

  生产部主抓节能降耗工作的邹建中补充说:“我们对东西循环水场的冷却泵进行了生产优化并实行了‘卡边’操作,即每年的10月中旬至5月初,也就是在天气气温降下来以后,厂内各套装置中的换热器水温均控制在工艺要求下限的零下10℃左右,这样,仅8个多月的时间里,通过关停东西循环水场两台各380千瓦和710千瓦的冷却泵,就节电200余万千瓦时。”

  据天津石化炼油部相关部门负责人介绍,从今年年初起,炼油部结合年初中国石化下达的电耗指标,对全厂装置的电耗从专业管理部门到各车间都设置了专人管理,做到对电耗进行旬分析、月考核,采取了多项节电措施。截至9月底,炼油部在同期同等炼量的条件下,耗电量同比却降低了507万千瓦时。

  聚酯部共有11条生产线的直纺车间,原来每条生产线的两排日光灯年复一年、日复一日打开着,现在已经全部熄灭。“这是5月份刚刚完成的按照区域照明单独控制的改造项目,到设备检修时再打开,现在关掉不仅不影响生产现场的照度,而且每年可节电50万千瓦时。”聚酯生产部副部长邹先斌一边说一边比画着,兴奋之情溢于言表。

  好在不断进取

  “2007年,可以说是天津石化节能降耗力度最大的一年,我们今年共确定了节能减排项目26项,还有部分项目列入到了2008年。而仅就今年实施的节能减排项目总投资就达3239.69万元。”天津石化生产部节能降耗领导小组成员田增林介绍说。

  至目前,在中国石化批复的26项节能降耗项目中,已经完成了包括热电部杂用水系统回收、聚酯部直纺脱盐水换热器改造等10个项目,其余列入2008年项目。待年底这26项节能减排项目实施后,其效益可达2592.92万元,年可节约1.37万吨标煤。

  目前,中国石化天津100万吨/年乙烯及配套项目正在全面加快建设,正如天津石化领导所说的那样,100万吨/年乙烯及配套项目作为中国石化实现“区域化、大型化、一体化、专业化”的发展模式,是按照国内先进、世界一流的标准规划设计和组织建设的炼化一体化工程。项目将实施循环经济模式,在采用先进的清洁化生产工艺技术和高效设备基础上,通过炼化一体化设计,合理配置各类资源,使企业内部物料互供,实现资源优化和综合利用。

  经过近两年的艰苦谈判,100万吨/年乙烯及配套项目淡化海水购买协议于2007年国庆节前夕正式签署。至此,标志着天津石化100万吨/年乙烯及配套项目将在2009年投产后的60%以上的工业用水将来自海水淡化,而其余部分将由凝结水和污水回用等补充,整个项目工业水的重复利用率也将达到98%以上。

  不仅如此,在解决淡水资源紧张问题的同时,天津石化乙烯项目还将污水回用作为头等大事来抓。据了解,为了将产生的污水进行充分利用,解决大项目工业用水紧张问题,天津石化在充分依托现有污水处理设施的基础上,将新建一批污水处理场,其中乙烯部分将新建一套处理能力为每小时500立方米的污水处理场,处理乙烯工程工业污水、生活污水及初期污染雨水,污水回用量每小时350立方米,回用水将作为工业循环冷却水补充水源之一。炼油部分将新建一套处理能力为每小时450立方米的含油污水处理系统和一套污水深度处理及回用系统,污水回用量约为每小时330立方米,作为工业循环冷却水补充水源和炼油脱盐水站的水源。所有污水设施投用后,将与天津石化现有的污水处理设施优化整合,污水回用量每小时将接近1000立方米,工业水重复利用率将好于天津市平均水平,达到98%以上,吨油耗水从目前的0.85吨水/吨油降至0.6吨水/吨油以下。届时,天津石化100万吨/年乙烯及配套项目的工业用水不仅可以得到充分的循环利用,而且天津石化生产装置整体节水减排工作将再上一个新台阶。

  建成后的天津石化大乙烯项目是个有一流竞争能力的工程,更是一个节约型、生态型、环境友好型工程,实现企业与周边社会和自然环境的协调统一发展。

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