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射阳港发电公司多举措打造节约型企业

http://www.sina.com.cn 2007年01月09日 09:33 中国电力新闻网

  2007年1月7日,江苏射阳港发电有限公司10台高压电机变频改造结束。此次高压电机变频改造在江苏省经贸委、江苏省电力公司大力支持下,由该公司自主设计、安装改造,共历时11个月,投资1300多万元。

  风机是电厂最主要的耗电设备之一,风机通过液偶调节运行效率较低,特别是机组低负荷运行时,风机的调节效率进一步降低,造成巨大能源浪费。该公司一二期各两台机组,每台机组各有两台送、引风机,均使用液力偶合器调速,属耗能型调速方式,其调速效率为输出转速与输入转速之比,效率较低。为降低厂用电率,有效节能降耗,2006年初,该公司通过认真调研,确认了机组在低负荷时,一侧风机电机在工频下运行,对另一侧变频风机进行变工况调节,锅炉燃烧稳定。2006年,该公司决定对一期每台机组中的一台送、引风机及二期每台机组中的两台送风机、一台引风机进行变频调节改造。目前,通过改造,避免了偶合器因电机与负载之间存在的转差率引起的电功率损耗,改造后,厂用电率下降约0.3个百分点,年可节电达1000万千瓦时;在工艺上,可与机组的DCS系统实现无缝接口,实现电机软启动、软制动和智能调速,可以根据锅炉燃烧需要,调节控制电机工作电源频率,改变控制电机转速达到调节控制炉膛引、送风机风量,实现风量的闭环调节,提高了生产效率和机组自动化水平;采用变频调速后,由于对电机实现真正的软启动,对电机、风机、高压开关等设备以及电网的启动冲击大大减少,低转速运行使得风机振动和轴承磨损大为减少,延长了设备使用寿命,节省了检修费用和时间。

  高压电机变频改造,是该公司为打造节约型企业采取的技术举措之一,2006年,该公司还投资200多万,对#3、4机胶球清洗装置进行了改造,改造后,凝汽器端差降低了,真空提高了2个千帕左右,达到了预期效果。

  为打造节约型企业,该公司还在运行调整、燃料管理等方面进行了专题探讨,并于11月在全公司开展了节约锦囊征集活动,共收集到生产、管理、生活类建议近百条,为公司建设节约型企业奠定了良好的基础。(朱巧云)

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