财经纵横

酒钢煤气综合利用达国际领先水平

http://www.sina.com.cn 2006年08月03日 08:41 工人日报天讯在线

  本报讯(记者 康劲 通讯员 吕永新)炼钢炉前钢花飞溅、烟雾蒸腾,是人们对钢铁企业生产一线的印象。如今,这一场景在酒泉钢铁(集团)有限责任公司已成为“记忆”。

  任成江,是酒钢线棒工序二高线加热炉丙班的班长,几年来他曾赴国内许多大型钢铁骨干企业参观,也在自己的生产现场接待过前来取经的同行。他自豪地说,过去生产车间里煤气四处放散,炼钢工人是在烟熏火“烤”中作业。如今,所有的煤气都被综合利用起来,我们在全国同行中率先免除了烟尘之苦。

  事实上,对煤气综合利用的技术创新,改变的不仅仅是炼钢工人的生产环境,更让酒钢在节能降耗和发展循环经济上走出了自己的特色。

  酒钢也曾经和国内其它钢铁企业一样,自产煤气的结构严重不合理。高炉煤气、焦炉煤气和转炉煤气的比例大约在10:5:1,其中“产量”最大的高炉煤气因为热值太低,只能任其放散浪费,而热值高、可用于生产的焦炉煤气又太少,企业不得不购进其它高热值燃料进行补充。这种煤气结构的不合理,是世界钢铁企业面临的普遍难题。

  20多年前,有日本学者曾提出过采用高温蓄热燃烧的办法,把高炉煤气置换成焦炉煤气的理论设想。虽然这个大胆的设想曾引起国际钢铁企业的关注,但是多少年来谁也没有应用过。2002年,酒钢二高线加热炉投产,公司领导高瞻远瞩地拍板:既然上马的是国内装备水平最高的燃用高炉,那么在煤气利用上也应该创造世界最先进的水平。

  为此,公司发展计划部的技术人员开始了专题攻关,经过反复探索,采取了一系列技术措施,建成了步进梁式双蓄热烧嘴式加热炉,最终将空气和煤气同时预热到1000℃以上,使过去低热值的高炉煤气燃烧温度达到2000℃以上,替代了焦炉煤气和高热值燃料,满足了加热炉生产的需要。根据测算,与常规加热炉相比,节能30%,排烟降低75%以上。

  酒钢的高级工程师王明华介绍说,过去散放的高炉煤气现在都集中起来,不仅变废为宝,而且用于生产还有富裕,可以输送给解冻库、供暖锅炉和公司的自备电厂作为生产

能源,尤其是在解冻库中使用,引得国内同行纷纷效仿》。

  同时,由于冬季北方的气温太低,

铁矿石运送到生产企业时,往往和火车皮牢牢地冻成了一块冰疙瘩。为了解冻,北方的钢铁企业都采取红外辐射技术,但是,这样做一方面解冻效果不理想,另一方面也容易损坏车体。酒钢使用自己独创的高炉煤气热风循环解冻技术后,在所有的难题都迎刃而解的同时,还减少解冻时间28%。

  在不久前召开的成果鉴定会上,专家们一致评价说,酒钢的煤气综合利用技术达到了国际领先水平,为我国高档次轧钢生产线的加热炉节能技术改造提供了有益的经验。


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